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温湿度传感器

300MW机组AGC功能的设计和投运

发布日期:2022-04-17 点击率:55

摘要:介绍渭河发电有限公司二期2×300MW机组自动发电控制(AGC)功能的设计、调试以及投运情况。对投运中出现的问题提出相应的改进措施:(1)在DCS和远程终端控制系统(RTU)之间加装24V DC信号隔离器;(2)由RTU提供的24V电源改为由TPS DCS提供;(3)在数字式电液控制系统(DEH)中增加在
 
      渭河发电有限公司二期2×300MW机组建于上世纪90年代初期,2004年将原DCS改为美国Honeywell公司制造的TPS DCS,并对软件逻辑进行重新设计和完善;汽轮机调速系统由原来的纯液压控制系统改造为上海新华控制(集团)有限公司制造的DEH-V型DEH。改造后实现了机、炉一体化控制,信息共享,系统结构得到简化,减少了热控系统维护量,可靠性和安全性提高,自动投入率达到95%以上,保护投入率达100 % ,机组协调控制(UCC)和AGC 功能顺利投入。
1 AGC 功能
       大容量单元机组运行时,一般将锅炉和汽轮机作为整体进行控制,但锅炉和汽轮机的动态特性存在很大差异(汽轮机的负荷响应快,锅炉负荷响应慢),因此在控制负荷时,必须投入AGC 功能,以协调汽轮机和锅炉两侧的控制,兼顾外部负荷响应性能和内部机组参数稳定。
1.1 AGC投入条件
      (1)汽轮机和锅炉为协调控制方式;(2)中调指令、发电机功率等测点正常;(3)负荷跟踪状态良好。其中,中调指令是通过微波通讯方式传送到RTU,然后再由RTU 送到DCS。
1.2 AGC逻辑设计
      机组以UCC方式运行时,负荷信号由人工设置;机组投入AGC功能后,接收电网自动调度信号,此时负荷指令信号受到负荷(最大/最小值)及其变化率的限制。当DCS投入一次调频功能时,要叠加上频差部分的负荷指令,形成负荷给定信号,分别送往锅炉和汽轮机主控制器。
2 AGC功能调试
2.1 中调指令传输不畅
       进行传动试验时,发现从RTU到DCS之间的中调负荷指令信号(4-20mA)通讯不畅,原因为:(1)RTU与集控室电子间距离约1km,信号衰减严重;(2)RTU输出端与TPS DCS输入端阻抗不匹配。
       对此,实施以下改进:(l)在DCS和RTU之间加装24V DC信号隔离器;(2)由于TPS DCS对直流电源的共地要求较高,因此将由RTU提供的24V电源改为由TPS DCS提供。改进后中调负荷指令信号传输正常。
2.2 UCC切换扰动
       初次试运行投入UCC时,DEH退出功率控制回路,由DCS对DEH进行远方控制后会有15~20MW的负荷“动”经检查与DEH遥控跟踪切换控制逻辑有关。
       如图1所示,UCC未投入时,汽轮机功率操作器为手动控制,此时负荷指令跟踪负荷给定值,由于DEH速率限制器的迟延作用,使得跟踪值总是滞后于负荷给定值。因此,一旦投入遥控,就会产生负荷扰动。对此,在DEH中增加在投入DEH 遥控前暂时屏蔽速率限制功能,在DEH投入遥控后速率限制功能才有效。经过改进后,切换扰动现象消除。
 

        
2.3 不同负荷段采用变参数控制
       渭河发电有限公司二期2×300MW机组的负荷变化范围在180-300MW之间,主蒸汽压力给定值范围在13.5~16.2MPa之间,给粉机投运数量在10~16台之间变化。这是由于煤质变化大,低负荷段运行不稳定,因此在主蒸汽压力、除氧器水位等基础自动控制中多处采用变参数控制,以加强子系统对变负荷的适应性。
2.4 抗积分饱和技术
       抗积分饱和技术主要用于主蒸汽温度和压力自动控制中,以克服串级控制系统过度积分,减少系统超调。主蒸汽温度调节系统延迟较大,易形成调节器过度积分,可利用减温控制阀开、关上下限抑制主蒸汽温度调节过度积分,避免调节恶化。改进后,主蒸汽温度调节基本满足AGC变负荷工况要求。

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