发布日期:2022-04-26 点击率:89
轧机冷床辊道变频调速技术应用
贵阳钢厂二轧分厂轧机冷床辊道为单独传动方式,即一台电机带动一台地辊, 地辊共有144台。由于无减速传动,为了满足工艺提出的线速度要求,原设计采用变频机 组,它将50工频电扭变换成21左右,对电机进行供电,机组设备如下:
由一台35异步电机拖动同步发电机向低频电网供电。
励磁发电机由一台30异步电动机拖动。
交磁扩大机由一台3异步电动机拖动。
有两套机组(互为备用〉,机组控制柜及供电柜8块,144台电机按工艺布置分成14 组分别控制,共有18个控制盘。具体分布如下:
一组 二组 三组 四组 五组 六组 七组 八组 九组 十组 十一组 十二组 十三组 十四组
10台 10台 11台 8台 3台 9台 10台 10台 10台 12台 11台 11 台 13台 10台
由于机组不宜经常启停,因而在生产的间断过程中将白白消耗电能,即使在有载情况 下,也大量浪费能源,整套机组占地面积大,噪音也大,维护工作暈更大。而且,在运行过程 中,尚存在以下问题:
由于电机是在发电机额定输出电压下起动,冲击电流大,是运行电流的3?5倍, 有时甚至将电压“拉垮”,整个辊道电机的转矩受到影响,不能正常输送钢坯,影响了生产 作业率,增大了工人的劳动强度。
频繁正反转时,有很大的反接制动转矩,给电机以及机械设备造成较大的损害, 设备使用寿命低,维修费用增加。
控制系统是直流电源,操作过电压上千伏,将兀器件以及控制电缆绝缘击穿现象 时有发坐,并伴有剩磁现象,造成较多的热停工时间,影响了设备利用率。
往往一台电机故障或控制电源故障会影响整个机组正常供电,要在100多台电 机中找出故障点或很快地判断故障,其难度的所需的时间是可想而知的。
发电机输出电压受负载影响波动较人,供电质量不好。
调频范围受减速机速比限制,调整余地很小。
国家有关部门曾明确指出中频机组是髙耗能的设备,应予淘汰。基于上述诸多因素, 贵阳钢厂经多次研究,最后4深圳华能电子冇限公司合作,采用变频调速器对原有的机组 进行了技术改造,解决中频机组的上述诸多弊病。
大功率晶体管变频调速器以其良好的节能效益、高度的可靠性以及很宽的调频范围, 在围内已较广泛地使用。从用变频调速器作为辊道变频电源的使用情况看来,变频器对电 机的起动是软起动,电机起动电流在额定电流的1. ^倍以下,电压没有波动,反接制动转 矩小,保护敏捷可靠。从1994年4月投人了 15台变频调速器,使用以来,一直没有发生故 障.而且,维护量相当小,完全可以替换屮频机组。从电度表以及其它专用仪表测定的数 据来看,有很好的经济效益,现分别计算如下:
节能
实测机组有载时的功率为84.80,空载功率为54,每天空载时间为3小时,有 载时间为21小时,每年按300天计算,则机组每年实际耗电量为8X21十54~ 5 3=583290,实测采用变频器时总功率为49,而变频器几乎无空载损 耗,因此,采用变频器每年实际耗电量为39丨6X21X300 = 312480。
本文链接:http://www.zdhbuy.com/zixun/experience/12622.html