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PLC与组态王的远控给煤机的设计和应用

发布日期:2022-04-22 点击率:56 品牌:组态王_Kingview

摘要: 结合大同煤业集团马脊梁煤矿的生产实际,设计了基于S7-200PLC 与组态王6.52 的远控液压给煤机。论述了其液压系统的组成、工作原理,说明了远程电控系统的结构及工作原理,分析了远控系统的主要功能。远控系统使用组态王6.52 设计控制界面,可直接触摸屏幕进行控制、也可用鼠标控制; 能够在300 m 外的集控室通过PLC 及旋转编码器精确控制给煤机闸门的开度,在78°的范围内,实际绝对误差小于1.2°。1 a 多的生产实际证明,该给煤机噪声小、给煤能力大,控制稳定可靠。

  关键词: 给煤机; PLC; 远控; 组态王

  0 前言

  大同煤业集团马脊梁集运站以前主要使用电机振动给煤机、输送带把洗煤厂精洗过的煤送至装车系统,电机振动给煤机存在煤块破碎率高、易堵塞、噪声大、给煤量小、给煤量无法调节等缺点,为了减少装车时间、精确控制装车量,设计了基于PLC控制的新型远控液压给煤机,主控计算机安装在集控室,距现场PLC 的距离大于300 m,在组态王组态的人机控制界面上可控制给煤要求的闸门开关、破拱、振动等动作;通过旋转编码器精确控制闸门旋转的角度,从而精确地控制给煤量;并能直观地在控制界面上动态显示。主控计算机与PLC 之间采用MPI 通讯协议,实现了数据的远距离传输。可直接触摸屏幕进行控制、也可用鼠标点击控制,操作简单、灵敏,能够实现就地控制,也可实现远距离(>300m)控制。

  该给煤机运行1 a 多以来, 改善了现场工作环境,减少了操作人员的装车时间,运行安全可靠,使用状况良好,更好地满足了生产要求。

  1 液压系统的工作原理

  给煤机具有液压破拱、振动给料、弧形闸门转动等控制,液压控制系统原理如图1 所示。

  液压系统中,换向控制集成块4、6 通过液压缸5 的活塞杆控制弧形闸门的转动, 换向控制集成块10 通过液压缸9 的活塞杆实现破拱动作。在电磁溢流阀12 卸荷情况下,电动机空载起动。旋转编码器为Autonics E40s-1000 型,每转发出1 000 个脉冲,通过平行四边形机构与闸门转轴相连接,能保证两者旋转的角度相等。

  液压泵1 启动后, 液压油通过单向节流阀2 流入蓄能器3,当蓄能器中的压力达到压力继电器11的调定压力后,11 发出信号, 电磁溢流阀12 失电,液压泵卸荷。液压泵1 正常工作时,当换向控制集成块6 中的A 口与C 口、B 口与D 口相通时, 弧形闸门开启;当换向控制集成块6 中的A 口与B 口、C口与D 口相通时,液压缸5 活塞伸出,弧形闸门关闭。突然停电时,液压泵1 停止供油,换向控制集成块4 的A1口与B1口、C1口与D1口相通, 在蓄能器3 中的高压油的作用下,弧形闸门关闭,避免煤仓中煤继续落到输送带上, 造成输送带无法启动现象。

  2 远控系统结构与工作原理

  该远程控制系统可控制6 台液压给煤机。其组成:elo 触摸屏;610H 型研华工控制机;CP5611 通讯卡、西门子S7-200 226 型PLC;EM221 扩展模块;EM223 扩展模块。如图2 所示。

  工控机上装了组态王5.2 和STEP 7 -Micro/WIN V4.0 sp4。使用组态王组态控制界面。控制界面之一如图3 所示。

  在工控机中加装了西门子CP5611 通讯卡,工控机与S7 之间采用MPI 通讯协议, 实现信号的远距离传输, 本控制系统中信号的实际传输距离为300 m。由于需要控制6 台给煤机, 控制的动作较多,所以输入输出点数较多:输入48 点、输出32 点共80 个I/O 点, 而S7-200 226CPU 只有24 个输入点、16 个输出点共40 个I/O 点, 不能满足实际I/O点的需要,加装了EM221、EM223 两个扩展模块。

  3 远控系统的主要功能

  根据实际给煤作业的要求,该控制系统有远控及就地控制2 种功能,为了方便设备的日常保养与维护,就地控制主要实现闸门开关手动、破拱手动、振动点击手动等控制功能。为了能在装车集控室远程控制给煤机,方便、高效地完成煤炭装车任务,远控系统主要实现如下的控制功能:

  (1)闸门旋转角度的精确控制

  为了精确控制给煤量的大小,就需要精确控制闸门的旋转角度。所开发的高精度远控液压给煤机闸门旋转角度的理论绝对误差小于0.2°, 在实际应用中,由于机械摩擦、机械刚度及液压油弹性的影响, 在旋转角度为0~78°内, 实际绝对误差小于1.2°。旋转角度的控制过程:在控制界面中,按下“闸门开度输入”按钮,输入要求的闸门转角,根据旋转编码器的型号转换为一定数量的脉冲数,PLC 中高速计数器测得旋转编码器的实际脉冲数,当输入脉冲数与实际脉冲数相等时,闸门停止转动,保持在要求的位置。本研究所用Autonics E40s-1000 型,每转发出1 000 个脉冲,脉冲数N 与旋转角度φ 的关系为

  因为脉冲数应该为整数,所以N 值应该取为整数。

(2)破拱控制

  当给煤机的上方出现煤拱,需要破拱时,可按下“破拱”按钮,控制破拱活塞杆的升降。通过PLC内的时间继电器的合理设置, 点动破拱按钮一次,可以实现如下的破拱动作:破拱活塞杆上升3 s,到达破拱最高位置;为了减少液压冲击,同时也给电磁换向阀一定的换向时间,在此停留1 s,随后破拱活塞杆下降4.2 s,到达破拱最低位置,完成一次破拱循环。

  (3)振动电机控制

  在开始给煤之处, 煤仓中的煤处于静止状态,为了加快其流动,开机时,在PLC 中设置振动电机自动振动30 s。在工作过程中,当出现煤拱或者下煤不畅时,按下控制界面上的“电机振动”按钮,2 个振动电机同时振动,要停止振动,再次点击该按钮即可。

  4 远控给煤机的特点及应用情况

  远控给煤机与其它型式给煤机相比具有如下特点:

  (1)给煤量调节方便、准确在触摸屏控制界面上,输入闸门的旋转角度,传输至PLC,PLC 通过旋转编码器能够精确控制弧形闸门旋转至该角度,从而精确控制给煤量;

  (2)噪声小,低于63 db,比原来使用的电机振动给煤机降低了31 db,在给煤过程中抛洒少,减轻了现场清理的工作量,极大地改善了职工的劳动环境;

  (3)运行稳定可靠,不论是数据的远距离通讯还是液压系统均运行稳定可靠。能耗低,维修量小,运行费用低;

  (4)输送量大,单台给煤机可达2 400 t/h,输送效率高, 装车时间由原来的3 h 减少到不足2 h,减少了装车集控人员的工作时间,明显地提高了装车作业效率。

  5 结语

  (1)分析了基于PLC 与组态王的远控给煤机液压、电气控制系统的组成及工作原理。

  (2)基于PLC 与组态王的远控给煤机可实现远程自动控制。亦可现场手动控制。运行稳定、可靠。

  (3)能够实现给煤量的精确控制,控制误差小。在旋转角度为0~78°内,实际绝对误差小于1.2°。

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